单机布袋除尘器的改进和停机保养事项
单机布袋除尘器是经改进预设而成的一种小规模单机除尘器。UF单机布袋除尘器的滤袋材质认为适当而使用氯纶针刺毡,运用温度小于120℃,震打清灰摇动装置清灰有经验较不错,在入口液体浓度大,达100g/Nm3时,出门排放液体浓度100g/Nm3,清理粉尘速率还不错,UF单机清理粉尘用具备清灰效果不错、净化速率不错、处置风量大、滤袋生存的年限长、维修办公量小、运行靠得住等长处。
单机布袋除尘器与国内其它单机布袋除尘器相比,经济实用、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(内滤式),主要用于各种库顶、库底、仓顶及种输送设备等排放和扬尘点的除尘器。单机布袋除尘器组采用涤纶布袋给合袋,入口气体温度小于120度,在入口气体含尘浓度100g/m3,出入口气体含尘浓度达到排放标准。
一般处理风量都用工况来进行形容。设计人员在进行设计的时候要考虑的因素有很多,不过要考虑使用的场所和灰尘烟气的温度,如果单机布袋除尘器的烟气处理温度已经进行了确定的话,那么我们的处理风量还应该考虑到增加的空气量。一般在设计的时候由于为了以后的修改方便,以及今后设计时候的工艺变化,因此在风量设计指标值应该在正常的风量基础上在增加五到十个百分点。否则的话如果以后增加风量,那么单机布袋除尘器的过滤速度也会提升起来,这样就在程度上影响到了设别的正常使用,缩短了其使用寿命。单机除尘器在使用温度上面也是有着严格的要求的,如果使用温度和设计温度存在大的偏差,那么就会产生严重的后果,轻者是机器停止运行,严重的话可能会导致整个机器的瘫痪,无法再次使用。
单机布袋除尘器为确定烟气均匀进入袋室,采用了灰斗上侧部进风的方式,并对单机布袋除尘器各烟气流经途径中的管道风速进行了分段化设计,除尘器的进风采用了阻流加导流型烟气导流装置,并充足利用了气体的自然分配原理,确定了各单元及每单元的各个点之间进风的均匀性,充足提升了过滤面积利用率。且通过对进入袋室的风向控制,控制了二次扬尘的产生,提升了除尘速率。
含尘气体由烟气导流装置进入各单元过滤室,由于设计中各部位均留有足够正确的净空,除尘布袋间距亦进行了不错设计,气流通过导流装置后,依靠阻力分配及导流原理自然分布,达到整个过滤室内气流以及各空间阻力的分布均匀,确定袋室内正确的烟气流速,大限度地减少紊流、防止二次扬尘。为确定烟气导流装置的正确性,借助计算机对该烟气导流装置进行模拟设计,它又类似百叶窗式,能起到机械除尘的效果,对的烟气有很好的除尘效果且不会有堵灰情况发生。
除尘器的除尘速率可稳定达到高以上,可达到排放的要求,并且不受煤种、炉况及烟尘参数条件的影响。据2013年袋委会对燃煤电厂28台布袋收尘器的调研结果:排放浓度全部低于30mg/Nm³,其中19台低于20mg/Nm³,6台低于10mg/Nm³。布袋收尘器在垃圾焚烧发电行业已有大量排放浓度低于10mg/Nm³的业绩,用于钢铁行业高炉煤气净化,出入口浓度可稳定在5mg/Nm³以下。
除尘布袋的运行阻力高于电除尘器,这是不争的事实。近几年通过除尘器结构型式、气流组织、滤料及清灰技术的攻关,用于燃煤电厂的布袋收尘器运行阻力可稳定控制在800~1200Pa。袋委会调研的28台布袋收尘器,运行阻力全部低于1200Pa,其中20台低于1000Pa。另外,行业关注运行能耗,与电除尘器相比,布袋收尘器增加了引风机电耗,但节省了电场供电能耗,调研表明总的运行能耗基本上与3电场电除尘器持平。以新建600MW机组配套除尘器为例进行计算:在达到相同排放浓度时,布袋收尘器的运行能耗费用为334万元/a,而5电场电除尘器为357万元/a,6电场电除尘器为407万元/a,能耗比为1︰1.07︰1.22。
布袋收尘器的使用寿命主要体现在除尘布袋的使用年限,这也是广大用户较为关心的问题。20世纪末,多家电厂试用布袋收尘器,但都存在除尘布袋使用数月就要换的严重问题,但目前这种状况已经改变。经过近十几年的攻关,电厂布袋收尘器的滤料已摆脱了由PPS、玻纤滤料“一统天下”的局面,出了PPS、P84、PTFE、玻纤等多种纤维、多种结构型式、多种织造方式的不错性能滤料,并针对烟尘条件制定了滤料选用规则。加上除尘器结构、气流组织、清灰系统的改进,确定除尘布袋具有3~4年及长的使用寿命,可达到一个炉役期的使用要求。袋委会调研的28台除尘器中,除尘布袋使用寿命超过52个月的有11台,较长为92个月,寿命未到4年仍在正常使用的有15台,只有2台除尘器因燃用高硫煤及频繁启停等原因,除尘布袋曾出现非正常破损的情况,已及时进行了改进。
关于建设费用,以新建600MW机组为例,在采用当代并达到同一排放浓度的条件下,从除尘器投资、运行能耗、维修费用等方面综合考量对比,布袋收尘器的总费用较少,与5电场除尘器、6电场除尘器的总费用比例约为1:1.02:1.10;布袋收尘器的占地面积小,与5电场除尘器、6电场除尘器的占地面积比例约为1:2.0:2.35,因而适宜除尘改造工程。
单机布袋除尘器的停机保养事项:
1、停机后应对单机布袋除尘器和除尘系统进行的检查和维护。
2、开启单机布袋除尘器中箱体和顶部的人孔门,进行通风降温,并置换箱体内的气体。当箱体内内温度和气体浓度降至适宜程度时,人员方可进入。若人员需进入中箱体,则灰斗存灰排空。
3、检查空气压缩机(罗茨风机)的空气过滤器,发现堵塞应及时换或处理。
4、检查滤袋,如发现破损应及时换,当滤袋使用达到设计寿命时,宜换全部滤袋。
5、检查单机布袋除尘器喷吹装置,发现喷吹管错位、松动和脱落应及时处理。
6、检查单机布袋除尘器滤袋表面的积灰状况。检查灰斗内壁是否存在积灰和结垢现象。检查气流分布板是否存在磨损和结垢现象。
7、检查机电设备的油位和油量,不符合要求时,应及时补充和替换。
8、检查喷雾降温系统喷头的磨损和堵塞状况,并进行试喷,试喷不应少于2次。喷头磨损严重的,应予换。
9、检查单机布袋除尘器阀门和旁路阀处积灰、结垢和磨损情况,发现问题及时处理。处理后,先通过手动启闭阀门,观察阀门的灵活性和严密性,动作不应少于3次。再进行阀门的自动操作,检查阀门的灵活性和严密性,动作不应少于3次。
10、检查一次元件和测压管和结垢、磨损及堵塞状况,发现问题及时处理。
11、以上工作完成后,确认单机布袋除尘器内部无物,关闭除尘器全部检修门(孔)。确认进、出入口阀门开启,旁路阀关闭,执行机构处于自动位置单机布袋除尘器的维护。